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GIS密封圈现场制作装置让检修作业更高效

国家电网报发布时间:2021-11-08 08:45:52  作者:本报记者 张治林 通讯员 苏娜 王云鹏

  10月28日10时,山东济南供电公司检修人员在220千伏义和庄变电站开展110千伏设备技改工程时,发现气体绝缘全封闭组合电器(GIS)设备区110千伏Ⅰ母线MK5气室发生漏气现象。经检测,是该气室与相邻左侧气室对接处的密封圈存在制作缺陷导致。3名检修人员使用该公司自主研发的GIS密封圈现场制作装置,不到半天就完成了密封圈更换。这项工作以前需要6个人2天才能完成。

  “以前更换GIS密封圈时,需要先拆除相邻的设备,为密封圈所在的气室对接处腾出足够大的空间,便于拆除GIS内部导体,然后才能套装上新的密封圈。这一过程需要停电2天以上。如果是在母线对接处更换,有时还需要将相邻的四五条线路停电1周,用吊车、倒链拆装相邻设备,工作效率较低,还存在一定的安全隐患。”济南供电公司变电检修二班班长史鹏飞说。

  能否简化工序,在不拆除相邻设备的情况下更换密封圈?2020年1月份,济南供电公司变电检修二班10名员工带着这个问题开始创新装置的研发。他们查阅资料、走访密封圈生产厂家,经过近10个月的设计制作和20多次现场测试,于2020年10月份研发出了GIS密封圈现场制作装置。

  该装置具备加热、加压、控制和固定功能,能够精准满足GIS密封圈制作的温度、压力等工艺要求。应用该装置后,检修人员更换GIS密封圈时不需要拆除相邻设备和内部导体,而是通过压缩GIS本身的伸缩节,使气室对接处出现一个合适的操作空间,将半硫化橡胶条套在内部导体上,现场加热、加压,使半硫化橡胶条接口处硫化粘接,就能完成新密封圈的现场制作和安装。

  “这个现场制作GIS密封圈的装置避免了大量拆装设备,使GIS密封圈更换时间至少缩短一半,也避免了吊车、动火作业,作业风险等级从一级降到了三级。”济南供电公司变电检修中心员工庄振福说。

  一般来说,不同厂家、不同型号的GIS密封圈长度不同,密封圈生产厂家在制作过程中通常需要逐一定制模具。而GIS密封圈现场制作装置只需要制作一个矩形模具,就可以满足不同长度密封圈的硫化粘接需求,适用性更强。

  2020年10月份,GIS密封圈现场制作装置在济南供电公司220千伏安康变电站GIS漏气消缺现场首次投入使用。同年11月份,该装置的研究成果获得国网山东省电力公司质量管理成果二等奖。今年7月份,该成果获得2021年山东省电力企业协会电力创新奖二等奖。

  截至目前,该装置已在济南供电公司6个区(县)供电公司变电检修现场应用,累计更换GIS密封圈6次,减少停电时间120小时,减少作业人员80人次,减少吊装、动火作业10次,累计减少经济损失70余万元。

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