华电国际邹县发电厂推行“两个模式”标本兼治提质增效

发布时间:2016-11-16   来源:本站编辑

  “中水分场通过对四期中水澄清池加药进行调试,在保证水质的情况下,石灰的消耗量降低20%,硫酸消耗量降低40%”;“综合队对焊材进行过程控制,改变了因焊材久存失效产生的浪费,实现了资源共享,全年可节约费用13万余元”……

邹县发电厂自7月份开展全员“浪费”识别活动以来,各部门涌现了一系列改善创新亮点,提升了职工精益意识,取得了明显的经济效益,为打赢提质增效攻坚战增添了重要“砝码”。

这些成绩的取得源于该厂在精益管理改善过程中推行了“两个模式”,通过大课题、小改善同步推进,坚持标本兼治,即要善于运用精益管理工具,解决当前工作中存在的实际问题,做好“治标”;也要重视建立和完善体制机制,从源头上消除一切造成浪费、影响效益的根源,做到治本。截止目前共上报自行改善项目154项,已形成改善成果26项,形成了比学赶帮超的浓厚氛围。

在“大课题”治本中,该厂以“检修管理”和“运行管理”两项精益管理课题专项试点任务为依托,同步推进“安全管理、燃料物资管理、财务管理、市场营销”精益管理课题进程。注重以问题为导向,大力开展横向对标;更加注重实践应用,围绕中心工作开展精益改善、优化经营指标,提升效益水平,把好的经验做法总结为典型案例。如安全精益管理课题,通过对安全管理全过程进行调研及会诊分析,确定了外包工程安全精益化管理子课题,通过分析找到了管理工作的短板,并制定了针对性的措施,实施后,违章数量同比减少,违章积分由1184分减少到926分。如运行管理专项课题,通过对全过程的分析,首先确定了交接班和监盘两个子课题。通过优化梳理,制定标准的交接班流程和值班员监盘标准工作流程,课题实施后有效提高了运行人员的工作效率,机组参数指标大幅度优化,节能效果明显。

在“小改善”治标中,开展全员“浪费”改善活动。利用问题调查表、“浪费”识别活动,发动全员参与改进,激发职工的能动性和创造性。锅炉队在生产现场设立下脚料存放中心,对各类下脚料分类存放,需要随时取用,改变了施工时下脚料被当成废料处理的现状,有效减少了物料浪费;汽机队在#8机闭式水冷器周围设置地沟,解决了#8机闭式水冷器检修时的放水问题,节省了大量人力;热工队将现场热工元件的防雨塑料布改为防雨罩,有效减少了物料浪费和检修维护工作量;信息中心根据网线长度对旧网线进行分组,依照现场实际情况使用长度合适网线,有效减少了物料的浪费和时间浪费。

      关键词: 华电国际,邹县发电厂

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